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Overview of New Technologies·New Technology 新技術 新技術縱覽
應用 Gyrodata服務公司評估了現(xiàn) 了時間和成本的節(jié)約。通過揭
有的井下數(shù)據(jù),以確定合適的行 示傳統(tǒng) MWD 定位的局限性,
改善電潛泵 ESP的位置安放,
動路線。根據(jù)現(xiàn)有的信息,實施 MicroGuide測井服務成為了石
提高產(chǎn)量,消除設備損壞。中東
了 MicroGuide高密度井眼扭曲 油公司未來油氣井設計規(guī)劃的部
一家石油公司在鉆完一個側鉆井
測井服務,對井眼進行評估,給 分內(nèi)容,使他們能在井下正確的
眼后,之前曾在 5800ft(ft英
出一個更準確的電潛泵的安放位 放置電潛泵,避免出現(xiàn)意外過早
尺,1ft=0.3048m)的測量深度
置。向該石油公司提供了扭曲度、 的損壞。
安置了一臺電潛泵。雖然電潛泵
最大工具外徑,以及其它與之有 在拉丁美洲,一家石油公司
最初的產(chǎn)量徘徊在日產(chǎn)原油 390
關的分析結論,這些信息通常不 正面臨電潛泵故障的挑戰(zhàn),因時
桶左右,但此后不久下降至 0桶
是通過傳統(tǒng) MWD工具的 DLS計 間損失和設備損壞而遭遇重大成
/日。在開始修井作業(yè)之前,需
算獲得的。MicroGuide技術表 本損失。在遭遇了困難的下套管
要進一步調(diào)查,確定井眼狀況,
明,穿越 6000至 7500ft的高扭 作業(yè)后,該石油公司懷疑井底鉆
因為該公司懷疑產(chǎn)量不良的原因
曲區(qū)域,將電潛泵安置在 7570和 具 組合 (B HA )存 在問 題 ,但
是電潛泵潛入或安置的深度不
7770ft之間是可能的,這是產(chǎn)量 井已按計劃進行了鉆井,而且,
足。電潛泵最初安放選在了一個
高產(chǎn)出的首選深度。見圖 1(圖 依據(jù)的是 MWD傳感器采集的數(shù)
淺的位置(約在 5700至 5900ft
1:利用常規(guī) MWD技術,該石油 據(jù) 實施的定向鉆井。為了找出設
測量深度之間),因為 7in尾管
公司認為最佳的電潛泵安置位置 備損壞和故障的原因,該石油公
處于井眼較深的高 DLS(5°
在 5700ft和 5900ft測量深度之 司決定在井的 9?-in.套管段下入
至 7° /10 0 ft)井段,如常規(guī)
間,然而,高密度井眼扭曲測井 MicroGuide系統(tǒng)實施高密度測井。 51
MWD測量所示。
發(fā)現(xiàn)了另一個低 DLS區(qū)域,在這 最初鉆這口井采用了旋轉導
個區(qū)域安置電潛泵會獲得更高的 向系統(tǒng)(RSS),井下采用了一
產(chǎn)量,故障也會較少)。在進行 套降陀螺 + MWD工具進行測量,
了新的位置確定后,這家石油公 下至 2705m(8875ft)。MWD
司繼續(xù)使用該技術,以確保安全 測量只收集數(shù)據(jù)至總井深 3272m
操作,避免在向井下輸送過程中 (10750ft)。MWD最后測量的
對電潛泵造成任何損傷。 400m(1312ft)數(shù)據(jù)表明,就
在 7 6 5 0 ft 的 位 置 成功 安 裝 方位角而言,這部分井段從 58°
了電潛泵后,根據(jù)測井數(shù)據(jù),電 傾斜至 70 °。然而,有跡象表
潛泵再次開始生產(chǎn),產(chǎn)量從 390 明,12?-in. BHA在起出井眼
增至 600桶 /日。除了幾乎 54% 過程中出現(xiàn)了一些問題,從 3290
的產(chǎn)量增長外,該石油公司還通 至 2775m (10794至 9104ft)
過避免每 3至 4周電潛泵的啟 / 進行了倒劃眼作業(yè),從 3290至
圖1 停作業(yè),包括中途修井,實現(xiàn) 3156m(10794至 10354ft)