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一井一策高效治理低效井

時(shí)間:2019-08-10 10:38 來(lái)源: 作者:songxinyuan
勝利油田孤東采油廠經(jīng) 過(guò) 三 十 多 年 的高 速 度 開(kāi) 發(fā), 已進(jìn)入特高含水開(kāi)發(fā)后期,部分區(qū)塊綜合含水達(dá)到了98% 以上,油田剩余油分布復(fù)雜,優(yōu)勢(shì)竄流通道普遍發(fā)育。隨著油田開(kāi)采難度的逐年增大,油井生產(chǎn)參數(shù)逐漸增大,高耗能、低泵效、低產(chǎn)低效油井較多,造成生產(chǎn)單耗居高不下,油井系統(tǒng)效率降低。為提高油井產(chǎn)能效率,降低生產(chǎn)能耗和噸油開(kāi)采成本,通過(guò)采取實(shí)施精細(xì)化管理措施,有針對(duì)性地提出一井一策低效油井整改治理措施,取得良好的低效油井治理效果。
 
低效原因分析
 
2015 年 孤 東 采 油 廠 機(jī) 械 采油井共完成抽油機(jī)井系統(tǒng)效率測(cè)試 518 臺(tái) 次, 平 均 系 統(tǒng) 效 率 為40.16%,功率因數(shù)為 0.698。據(jù)統(tǒng) 計(jì), 單 井 效 率 不合格井有 90口井,功率因數(shù)不合格井有 241口,與 2014 年同期相比系統(tǒng)效率下降 2.98%,功率因數(shù)下降了0.089,功率因數(shù)不合格井上升了97 口,效率不合格井與 2014 年相比上升 36 口。
 
通過(guò)對(duì)系統(tǒng)效率低于標(biāo)準(zhǔn)要求的低效油井開(kāi)展分析,發(fā)現(xiàn)主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題:一是油井高參數(shù)、高液量,動(dòng)液面較淺,有效揚(yáng)程小。二是地層供液不足,油井產(chǎn)液量較低,泵效低,且泵掛深、液面深、油稠負(fù)荷重。三是抽油機(jī)、電機(jī)等地面配套設(shè)備老化嚴(yán)重、配套不完善。四是部分低泵效井由于地層原因長(zhǎng)期低液,油井產(chǎn)液量低,動(dòng)液面較深,參數(shù)過(guò)大,注采結(jié)構(gòu)不合理。五是部分油井沖次偏大,沉沒(méi)度偏大,動(dòng)液較淺,且套壓較大。六是油井產(chǎn)液量低,且套壓較大。七是高含水井普遍是大泵徑、高沖次井,且低效低液井多。
 
治理措施
 
針對(duì)機(jī)采系統(tǒng)存在的問(wèn)題,提出實(shí)施油井“一井一策”管理措施,實(shí)現(xiàn)油井降低用電單耗。采取以下幾項(xiàng)對(duì)策措施。開(kāi)展低效油井“一井一策”治理措施。對(duì) 90 口低效油井電參數(shù)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行逐井診斷,分析地面、井筒等能耗節(jié)點(diǎn)對(duì)油井系統(tǒng)效率的影響程度,進(jìn)行分類治理。一是對(duì)XTKD192X3、GO6-34N4431、XTKD642P1 等 64 口低液量生產(chǎn)油井,提出一井一策治理措施。如 XTKD192X3 原日產(chǎn)油 6 噸降到 2.7 噸,油井系統(tǒng)效率下降明顯,通過(guò)對(duì)該井的井史、井況進(jìn)行系統(tǒng)研究后認(rèn)為,得出該井地層能力不足且泥質(zhì)含量高是造成油井產(chǎn)量下降和系統(tǒng)效率下降的主要原因,針對(duì)這一問(wèn)題制定出注汽 + 高溫粘土穩(wěn)定劑的復(fù)合治理方案。
 
GO6-34N4431 井自開(kāi)井以來(lái),日產(chǎn)液 3 方,日產(chǎn)油 0.7 噸,油井產(chǎn)液量低、系統(tǒng)效率低,經(jīng)過(guò)對(duì)井低效原因分析,結(jié)合油井區(qū)塊特點(diǎn),分析得出造成該井低產(chǎn)液低效的主要原因是油稠、近井地帶表皮系數(shù)高。決定實(shí)施二氧化碳冷采 + 降粘劑復(fù)合吞吐工藝。施工中,注入 60 噸二氧化碳,同時(shí)將 5 噸降粘劑配置成濃度 10% 的 50 方溶液擠入地層,沖洗近井地帶死油,提高近井地帶稠油流動(dòng)性。XTKD642P1 井日產(chǎn)液 13.6 立方米,日產(chǎn)油僅 2.1噸。經(jīng)過(guò)對(duì)該井低效原因分析,得出由于原油粘度高,地層能量又不足,導(dǎo)致該井低產(chǎn)。
 
針對(duì)該井經(jīng)過(guò)多輪次吞吐后效果變差、含水上升的狀況,為該井制定了二氧化碳熱采復(fù)合吞吐協(xié)同高溫驅(qū)油劑驅(qū)油。二是對(duì) 7-39-275、6-31-15 和 4-19-13 等 3 口 實(shí)施由抽油機(jī)作業(yè)調(diào)整為自噴油井,提高系統(tǒng)效率,降低電能消耗。優(yōu)化注采結(jié)構(gòu),減少無(wú)效液量。從注采結(jié)構(gòu)調(diào)整,增加對(duì)應(yīng)水井有效注水的油藏管理角度,進(jìn)行計(jì)關(guān)、間開(kāi)管理,減少無(wú)效液量,降低電量消耗。實(shí)施油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施,設(shè)計(jì)油井措施工作量 19 口,共減少液量430 噸 / 天,增加油量 3.3 噸 / 天。實(shí)施關(guān)井或采取由采改注、減少無(wú)效注水量等針對(duì)措施,以改善注采動(dòng)態(tài)平衡,降低電能消耗。優(yōu)化防砂和調(diào)剖工藝措施提升油井產(chǎn)能。孤東油田地層出砂嚴(yán)重,濾砂管防砂則是主要的防砂工藝。通過(guò)引進(jìn)“多段塞多流體滲流參數(shù)儀器”為核心的實(shí)驗(yàn)利器,揭示了地層內(nèi)的細(xì)微砂泥顆粒、黏稠的聚合物流體互相吸附在井筒,組成了一道透水性極差的“墻”,是造成油井供液差的罪魁禍?zhǔn)住?br />  
針對(duì)這一特點(diǎn),圍繞疏松砂巖地層填砂規(guī)模與充填形態(tài)、儲(chǔ)層竄流通道描述、堵劑定位投放技術(shù)等,開(kāi)展了大量數(shù)值模擬和室內(nèi)實(shí)驗(yàn),實(shí)施應(yīng)用新型高滲濾砂管防砂優(yōu)化工藝。同時(shí),通過(guò)開(kāi)展儲(chǔ)層竄流通道描述,提高了調(diào)剖工藝設(shè)計(jì)的針對(duì)性,并開(kāi)展聯(lián)合站油泥砂和污水處理浮渣的資源化利用,研制出更為廉價(jià)的低成本堵劑體系。GO6-28-515 井 是 孤 東 油 田 的一口低效油井,以往作業(yè)調(diào)剖采用凍膠 + 粉煤灰大劑量深部調(diào)剖模式,后期堵劑用量增大,成本上升,效益變差。
 
為降低單井投入,在該井調(diào)剖施工中應(yīng)用浮渣為主的低成本堵劑,通過(guò)段塞優(yōu)化組合,采取凍膠 + 濕地浮渣 +油泥砂封口三段塞模式。根據(jù)報(bào)測(cè)低效油井測(cè)試資料分析,實(shí)施油井優(yōu)化防砂 6 口,優(yōu)化調(diào)剖工藝措施井 5 口。實(shí)施地面配套治理措施。地面配套治理措施主要有:一是推廣應(yīng)用高效磁阻開(kāi)關(guān)機(jī)電 58 臺(tái),替代高能耗 Y 系列異步油井電機(jī),并根據(jù)油井抽油機(jī)負(fù)荷優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。二是采取合理選用電動(dòng)機(jī)容量、調(diào)整安裝油井補(bǔ)償容量、對(duì)油井自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償控制柜進(jìn)行檢修等綜合治理措施,以提高油井功率因數(shù);三是治理抽油機(jī)工字鋼斷裂、偏磨油井 30 井次。實(shí)施匹配電機(jī) 6 井次、油井自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償控制柜進(jìn)行檢修 10 臺(tái),調(diào)整安裝油井靜態(tài)補(bǔ)償容量5臺(tái)。
 
實(shí)施效果
 
通 過(guò) 實(shí) 施 低 效 油 井 專 項(xiàng) 治理,有針對(duì)性開(kāi)展“一井一策”管理措施,取得了明顯的節(jié)能降耗效果,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。根據(jù)對(duì) 90 口低效油井電參數(shù) 測(cè) 試 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 逐 井 診 斷 后,提 出 對(duì) XTKD192X3、GO6-34N4431、XTKD642P1 等 64口低水平低液量生產(chǎn)油井,日增油能力 127.2 噸,累增油 5319.4噸,平均系統(tǒng)效率提升 10.2%。對(duì) 7-39-275、6-31-15 和4-19-13 等 3 口實(shí)施由抽油機(jī)作業(yè)調(diào)整為自噴油井,降低電能消耗,日減少電量 419kW·h。實(shí)施油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施,減少無(wú)液量,降低能耗。據(jù)統(tǒng)計(jì),實(shí)施優(yōu)化注采結(jié)構(gòu)措施后,年累增油量達(dá)到 990 噸,限液 15.25萬(wàn) 立 方 米, 節(jié) 約 注 水 量 10.57萬(wàn) 立 方 米, 實(shí) 現(xiàn) 年 節(jié) 電 145 萬(wàn)kW·h。
 
優(yōu)化防砂和調(diào)剖工藝措施提升油井產(chǎn)能。實(shí)施油井優(yōu)化防砂 6 口,單井增液 28.9 噸 / 天,增油 6.9 噸 / 天,累積增油 4,600噸。實(shí)施優(yōu)化調(diào)剖工藝措施井 5口,平均單井增油 2.1 噸,累計(jì)增油 1,800 噸。地面配套治理措施。采用高效開(kāi)關(guān)磁阻調(diào)速電機(jī)來(lái)對(duì)老舊 58 臺(tái) Y 系列高能耗油井電機(jī)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。
 
據(jù)統(tǒng)計(jì),改造后油井平均功率因數(shù)提高了 0.23,油井系統(tǒng)效率提升了2.38 個(gè)百分點(diǎn),百米噸液?jiǎn)魏慕档土?0.18 千瓦時(shí),全年實(shí)現(xiàn)節(jié)電能力達(dá) 80 萬(wàn)千瓦時(shí)。實(shí)施匹配電機(jī) 6 井次、油井自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償控制柜進(jìn)行檢修 10 臺(tái),調(diào)整安裝油井靜態(tài)補(bǔ)償容量 5 臺(tái),實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 3.4 萬(wàn) kW·h。實(shí)施治理抽油機(jī)工字鋼斷裂、偏磨油井 30 井次,實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 6.8 萬(wàn) kW·h。合計(jì)實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 90.2 萬(wàn) kW·h。
 
通過(guò)開(kāi)展低效井實(shí)施“一井一策”治理,使低效油井系統(tǒng)效率穩(wěn)步提高,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。一是節(jié)電效益好。年節(jié)約電量 251.2 萬(wàn) kW·h,每千瓦時(shí)電價(jià)按 0.623 元計(jì)算,則年節(jié)電效益達(dá) 156.5 萬(wàn)元。二是增油效益顯著。與治理前相比,低效井日產(chǎn)油量增加 179.1 噸。三是減少了成本。通過(guò)實(shí)施參數(shù)優(yōu)化、調(diào)整匹配用電設(shè)備等措施,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。四是系統(tǒng)效率提升。90 口低效油井平均系統(tǒng)效率由原來(lái)的 16.78% 提高到35.67%,提高了能源利用率,起到良好的治理效果。
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