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建立低效井提質(zhì)增效新技術(shù)體系

時間:2018-10-11 10:29 來源: 作者: 朱益飛
勝利油田孤東采油廠經(jīng)過三十多年的高速度開發(fā),目前進入特高含水開發(fā)后期,采出程 度 高(40.2%), 綜 合 含 水 高(96.4%),部分區(qū)塊綜合含水達到了 98% 以上,油田剩余油分布復雜,優(yōu)勢竄流通道普遍發(fā)育。隨著油田開采難度的逐年增大,油井生產(chǎn)參數(shù)逐漸增大,高耗能、低泵效、低產(chǎn)低效油井較多,造成生產(chǎn)單耗居高不下,油井系統(tǒng)效率降低。為提高油井產(chǎn)能效率,降低生產(chǎn)能耗和噸油開采成本,通過采取實施精細化管理措施,強化低效油井低效原因系統(tǒng)分析,優(yōu)化油井產(chǎn)能與用能之間的關(guān)系,有針對性地提出一井一策低效油井整改治理技術(shù)措施,取得良好的低效油井治理效果。
 
機采系統(tǒng)油井節(jié)能監(jiān)測情況
 
根據(jù)勝利油田 2015 年測試工作計劃安排,孤東采油廠機械采油井共完成抽油機井系統(tǒng)效率測試 518臺次,平均系統(tǒng)效率為 40.16%,平均功率因數(shù)為 0.698。根據(jù)《孤東采油廠質(zhì)量監(jiān)督考核細則》,在測試的 518 口抽油機井中,單井效率不合格井有 90 口井,單井功率因數(shù)不合格井有 241 口,與 2014 年同期相比系統(tǒng)效率下降 2.98%,平均功率因數(shù)下降了 0.089,單井功率因數(shù)不合格井上升了 97 口,單井效率不合格井與 2014 年相比上升 36 口。
 
通過對系統(tǒng)效率低于標準要求的低效油井開展分析,發(fā)現(xiàn)主要存在以下幾個方面問題:一是油井高參數(shù)、高液量,動液面較淺,有效揚程小。二是地層供液不足,油井產(chǎn)液量較低,泵效低,且泵掛深、液面深、油稠負荷重。三是抽油機、電機等地面配套設(shè)備老化嚴重、配套不完善。四是部分低泵效井由于地層原因長期低液, 油井產(chǎn)液量低,動液面較深,參數(shù)過大,注采結(jié)構(gòu)不合理。五是部分油井沖次偏大,沉沒度偏大, 動液較淺, 且套壓較大。六是油井產(chǎn)液量低,且套壓較大。七是高含水井普遍是大泵徑、高沖次井,這部分井低效液量多,增加電量消耗。
 
提質(zhì)增效降耗技術(shù)措施
 
根 據(jù) 現(xiàn) 場 測 試 數(shù) 據(jù) 結(jié) 果, 對90 口低效油井電參數(shù)測試數(shù)據(jù)進行逐井診斷,分析地面設(shè)備、生產(chǎn)參數(shù)、井筒工藝等能耗節(jié)點對油井系統(tǒng)效率的影響程度,進行分類治理,采取分級分類管理。經(jīng)過分析,提 出 以 下 主 要 建 議 措 施: 一 是 對XTKD192X3、GO6-34N4431、XTKD642P1 等 64 口低水平低液量生產(chǎn)油井,分析每一口油井造成低產(chǎn)原因,提出一井一策治理措施,提升油井產(chǎn)量,如 XTKD192X3 原日產(chǎn)油 6 噸降到 2.7 噸,油井系統(tǒng)效率下降明顯, 通過對該井的井史、井況進行系統(tǒng)研究后認為,得出該井地層能力不足且泥質(zhì)含量高是造成油井產(chǎn)量下降和系統(tǒng)效率下降的主要原因,針對這一問題制定出注汽 + 高溫粘土穩(wěn)定劑的復合治理方案。
 
措施實施后,該井產(chǎn)量和能耗效率上升明顯, 治理后開井一個月,該井產(chǎn)量目前保持在 7 噸左右,已累增油 402.2 噸。GO6-34N4431 井是孤東六區(qū)的一口油井,該井自開井以來,維持低水平低液量生產(chǎn),日產(chǎn)液 3 方,日產(chǎn)油 0.7 噸,油井產(chǎn)液量低、系統(tǒng)效率低, 經(jīng)過對井低效原因分析,結(jié)合油井區(qū)塊特點,分析得出造成該井低產(chǎn)液低效的主要原因是油稠、近井地帶表皮系數(shù)高,決定實施二氧化碳冷采+降粘劑復合吞吐工藝。施工中,注入 60 噸二氧化碳,同時將 5 噸降粘劑配置成濃度 10% 的50 方溶液擠入地層,沖洗近井地帶死油,提高近井地帶稠油流動性。措施實施后, 目前該井已正常生產(chǎn),日產(chǎn)原油 3.5 噸,增油效果明顯。
 
XTKD642P1 井是孤東廠紅柳油田一口低效低產(chǎn)井,經(jīng)過對該井產(chǎn)生低效原因分析,得出由于原油粘度高,地層能量又不足,導致該井低產(chǎn)。該井日產(chǎn)液 13.6 立方米,日產(chǎn)油僅 2.1 噸。技術(shù)人員針對該井經(jīng)過多輪次吞吐后效果變差、含水上升的狀況,為該井制定了二氧化碳熱采復合吞吐協(xié)同高溫驅(qū)油劑驅(qū)油。措施實施后,該井日產(chǎn)液 17.5 立方米, 日產(chǎn)油上升至 8.7 噸.
 
截止目前,該井已累計增油 237.3 噸。二是對7-39-275、6-31-15 和 4-19-13等 3 口實施由抽油機作業(yè)調(diào)整為自噴油井,提高系統(tǒng)效率,降低電能消耗。優(yōu)化注采結(jié)構(gòu), 減少無效液量。從注采結(jié)構(gòu)調(diào)整,增加對應水井有效注水的油藏管理角度, 進行計關(guān)、間開管理,減少無效液量,降低電量消耗。實施油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施, 設(shè)計油井措施工作量 19 口,共減少液量 430 噸 / 天,增加油量3.3 噸 / 天。其中高含水無效益油井限液 13 口,減少液量 530 噸 / 天,產(chǎn)油量 5.2 噸 / 天;低液低含水油井防砂提液 6 口,增加液量 100 噸 /天,增油 8.5 噸 / 天。設(shè)計水井工作量 15 口,共減少注水 430 立方米 /天。實施關(guān)井或采取由采改注、減少無效注水量等針對措施,以改善注采動態(tài)平衡,降低電能消耗。
 
優(yōu)化防砂和調(diào)剖工藝措施提升油井產(chǎn)能。 孤東油田地層出砂嚴重,油水井防砂是孤東采油廠井下作業(yè)的重要工作之一,濾砂管防砂則是主要的防砂工藝。 如何既能防住砂,又能保證油氣運行暢通,成為防砂技術(shù)人員急需攻克的難題。通過優(yōu)化實驗設(shè)備,提升評價功能。新進了以 “多段塞多流體滲流參數(shù)儀器”為核心的實驗利器,揭示了地層內(nèi)的細微砂泥顆粒、黏稠的聚合物流體互相吸附在井筒,組成了一道透水性極差的“墻”,是造成油井供液的罪魁禍首。針對這一特點,圍繞疏松砂巖地層填砂規(guī)模與充填形態(tài)、儲層竄流通道描述、堵劑定位投放技術(shù)等,開展了大量數(shù)值模擬和室內(nèi)實驗,實施應用新型高滲濾砂管防砂優(yōu)化工藝。
 
措施實施后,高滲濾防砂優(yōu)化工藝技術(shù)應用累計增油超過 9.9 萬噸,成為水驅(qū)、注聚驅(qū)低液油井提液的技術(shù)首選。同時,通過開展儲層竄流通道描述,提高了調(diào)剖工藝設(shè)計的針對性,并開展了聯(lián)合站油泥砂和污水處理浮渣的資源化利用,研制出更為廉價的低成本堵劑體系。
 
結(jié)合竄流通道模擬結(jié)果,優(yōu)選堵劑及段塞組合,利用數(shù)模技術(shù)優(yōu)化劑量和段塞組合降低單井投入,推進了低成本調(diào)剖工藝的規(guī)?;瘧茫瑢崿F(xiàn)了噸油操作成本持續(xù)下降。GO6-28-515井是孤東油田的一口低效油井,以往作業(yè)調(diào)剖采用凍膠 + 粉煤灰大劑量深部調(diào)剖模式,后期堵劑用量增大,成本上升,效益變差。為降低單井投入,今年孤東采油廠在該井調(diào)剖施工中,應用浮渣為主的低成本堵劑,通過段塞優(yōu)化組合,采取凍膠 + 濕地浮渣 + 油泥砂封口三段塞模式。優(yōu)化措施實施后,單井材料費用下降5.5萬元。 調(diào)剖作業(yè)后,油壓上升 2.4 兆帕,井組峰值日增油 2.3 噸,累計增油 353 噸。
 
實施地面配套治理措施。一是推廣應用高效磁阻開關(guān)機電 58 臺,替代高能耗 Y 系列異步油井電機,并根據(jù)油井抽油機負荷優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。 二是采取合理選用電動機容量、調(diào)整安裝油井補償容量、對油井自動無功補償控制柜進行檢修等綜合治理措施,以提高油井功率因數(shù);三是治理抽油機工字鋼斷裂、偏磨油井 30 井次。建議匹配電機 6 井次、油井自動無功補償控制柜進行檢修 10 臺,調(diào)整安裝油井靜態(tài)補償容量 5 臺,預計實現(xiàn)年節(jié)電 90 萬kW·h。
 
實施效果
 
根據(jù)現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)結(jié)果,對 90口低效油井電參數(shù)測試數(shù)據(jù)進行逐井診斷后,提出對 XTKD192X3、GO6-34N4431、XTKD642P1 等64 口低水平低液量生產(chǎn)油井,日增油 能 力 127.2 噸, 累 增 油 5,319.4噸,平均系統(tǒng)效率提升 10.2%。對7-39-275、6-31-15 和 4-19-13等 3 口實施由抽油機作業(yè)調(diào)整為自噴油井,提高系統(tǒng)效率,降低電能消耗,日減少電量 419 kW·h,實現(xiàn)年節(jié)約電量 16 萬 kW·h。實施油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施,減少無液量,降低能耗。
 
據(jù)統(tǒng)計,實施優(yōu)化注采結(jié)構(gòu)措施后,年累增油量達到 990噸,限液 15.25 萬立方米,節(jié)約注水量 10.57 萬立方米,實現(xiàn)年節(jié)電 145萬 kW·h。實施油井優(yōu)化防砂 6 口,單井增液 28.9 噸 / 天,增油 6.9 噸 /天,累積增油 4,600 噸。實施優(yōu)化調(diào)剖工藝措施井 5 口,平均單井增油2.1 噸,累計增油 1,800 噸。采用高效開關(guān)磁阻調(diào)速電機對老舊 58 臺 Y 系列高能耗油井電機進行節(jié)能技術(shù)改造,實現(xiàn)了抽油機與油井電機的優(yōu)化配置,提高了油井生產(chǎn)效率,取得了高效節(jié)能電機的良好應用效果。
 
據(jù)統(tǒng)計,應用該節(jié)能電機后,油井平均功率因數(shù)提高 了 0.23, 油 井 系 統(tǒng) 效 率 提 升 了2.38 個百分點,百米噸液單耗降低了 0.18 千瓦時,全年實現(xiàn)節(jié)電能力達 80 萬千瓦時,有效提高能源利用率,降低提液能耗。實施匹配電機6 井次、油井自動無功補償控制柜進行檢修 10 臺,調(diào)整安裝油井靜態(tài)補償容量 5 臺,實現(xiàn)油井平均功率因數(shù)由原來的 0.563 提高到目前的0.856, 日節(jié)電 93kW·h,實現(xiàn)年節(jié)電 3.4 萬 kW·h。實施治理抽油機工字鋼斷裂、偏磨油井 30 井次,實現(xiàn)油井系統(tǒng)效率提升了 1.36 個百分點,年節(jié)電 6.8 萬 kW·h,合計實現(xiàn)年節(jié)電 90.2 萬 kW·h。
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