稱(chēng)“副油嘴”)來(lái)管理產(chǎn)液,使?jié)?/div>
油電泵機(jī)組產(chǎn)出的井液一部分通過(guò)
循環(huán)回液裝置回到套管環(huán)空,剩下
部分通過(guò)另一側(cè)出液管線(xiàn)前往計(jì)量
間站或者注水井。在電泵井生產(chǎn)過(guò)
程中,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要調(diào)節(jié)產(chǎn)液
油嘴(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主油嘴”),使
潛油電泵機(jī)組在原本無(wú)法連續(xù)提液
的低產(chǎn)井或受限的水源井可以實(shí)現(xiàn)
潛油電泵機(jī)組連續(xù)工作,減少機(jī)組
停機(jī)次數(shù), 延長(zhǎng)潛油電泵運(yùn)行壽命。
循 環(huán) 回 液 裝 置 技 術(shù) 參 數(shù) 如
下: 循 環(huán) 回 液 裝 置 額 定 壓 力:
5,000psi(35Mpa); 循 環(huán) 回 液
裝置額定溫度:-10℃ ~100℃;
循 環(huán) 回 液 裝 置 主 副 可 調(diào) 油 嘴:
(1/64~128/64mm)2 寸 以 內(nèi) 連
續(xù)可調(diào);潛油電泵排量范圍:101
系 列、130 系 列、QN30 或 QN55
型 500 桶(80 方)到 2000 桶(318
方);油水井產(chǎn)量范圍:1,000 桶
(160 方)到 4,000 桶(640 方)。
潛油電泵舉升提液的過(guò)程中,
離心泵是系統(tǒng)中非常重要的部件,
直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的排量、 效率、
揚(yáng)程及各種采液指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),與系
統(tǒng)的整體性能密切相關(guān)。潛油電泵
系統(tǒng)是整體安裝到油水井底部射孔
段以上 200~300 米左右進(jìn)行提液的
人工舉升裝置。在油田開(kāi)發(fā)初期,
由于對(duì)油水藏供液能力估計(jì)比較樂(lè)
觀(guān)或數(shù)據(jù)不足或其他地面問(wèn)題,潛
油電泵機(jī)組安裝到油水井后運(yùn)行一
段時(shí)間后,開(kāi)始出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)
題, 導(dǎo)致潛油電泵機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定,
出現(xiàn)機(jī)組欠載或高溫保護(hù)停機(jī),機(jī)
組頻繁啟停,保護(hù)器呼吸頻繁,而
保護(hù)器總呼吸量在一定條件下是有
限的,當(dāng)保護(hù)器失效,井液進(jìn)入保
護(hù)器,進(jìn)而進(jìn)入電機(jī)致使系統(tǒng)電氣絕緣性能下降, 最終直接燒毀電機(jī),
潛油電泵機(jī)組失效。為了延長(zhǎng)電泵
機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)壽命,提高經(jīng)濟(jì)效益,根
據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,在潛油電泵提產(chǎn)
井或水源井需要安裝循環(huán)回液裝置,
圖 1 中左圖是油井現(xiàn)場(chǎng)安裝。
理論指導(dǎo)結(jié)合
傳感器實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
為了使循環(huán)回液裝置在潛油電
泵機(jī)組運(yùn)行中達(dá)到理想的補(bǔ)償效果,
在現(xiàn)場(chǎng)操作中,必須對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)
控制。筆者大膽的提出了一種復(fù)合控制方式,探討了循環(huán)回液裝置地面主副油嘴和產(chǎn)量壓力的關(guān)系,同時(shí)結(jié)合潛油電泵實(shí)際運(yùn)行中從井底傳上來(lái)傳感器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)的一種控制方式。簡(jiǎn)單的說(shuō),根據(jù)地面裝置的主副油嘴大小來(lái)定量判斷流過(guò)的產(chǎn)量,結(jié)合實(shí)際產(chǎn)量以及傳感器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié),這些數(shù)據(jù)包括吸入口壓力(Pi)、排出口壓力 (Pd) 、 吸入口溫度 (Ti)以及電機(jī)溫度(Tm)。
1954 年吉爾伯特等人曾做了大量實(shí)驗(yàn)從而給出一個(gè)通過(guò)油嘴的產(chǎn)量的經(jīng)驗(yàn)公式 ,通過(guò)油嘴的產(chǎn)量主要和氣液比、嘴前壓力以及油嘴大小平方有關(guān)。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)中,通過(guò)主副油嘴的氣液比和嘴前壓力不變的,對(duì)于油井來(lái)說(shuō),產(chǎn)量和油嘴大小有關(guān)系;對(duì)于水井來(lái)說(shuō),氣液比不用考慮,那么產(chǎn)量也和油嘴大小有關(guān)系。把從井底到地面輸出看作是一個(gè)系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)包括潛油電泵機(jī)組產(chǎn)液輸出,井口主副油嘴產(chǎn)液輸入。那么整個(gè)系統(tǒng)是一個(gè)密閉系統(tǒng),根據(jù)能量守恒定律,潛油電泵機(jī)組產(chǎn)液總輸出等于主副油嘴產(chǎn)液總輸入。每個(gè)管線(xiàn)的實(shí)際排量主要和管線(xiàn)的面積相關(guān),由于現(xiàn)場(chǎng)油嘴的規(guī)格相同,采油井汽油比保持不變,采水井不用考慮氣油比,再結(jié)合吉爾伯特油嘴與產(chǎn)能公式,為了簡(jiǎn)化問(wèn)題和適用于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作,通過(guò)主副油嘴的產(chǎn)液只和油嘴大小的平方成正比,那么通過(guò)管線(xiàn)的產(chǎn)量只與油嘴平方成正比。這就是為什么現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作時(shí),當(dāng)主油嘴為 1 寸,而副油嘴為半寸,通過(guò)副油嘴的產(chǎn)量呈指數(shù)遞減的主要原因。
傳統(tǒng)的電流卡片診斷方法僅僅是對(duì)某些故障進(jìn)行定性解釋?zhuān)狈?/span>對(duì)故障的系統(tǒng)分,不能明確故障產(chǎn)生的真實(shí)原因。隨著電子技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外油田開(kāi)始使用井下傳感器,井下傳感器能通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)直接傳到采油工程師的辦公室,采油工程師能通過(guò)這些數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的診斷潛油電泵工況。井下傳感器能采集參數(shù)據(jù),包括潛油電泵吸入口壓力 Pi、排出口壓力 Pd、電機(jī)和吸入口的溫度 Ti 和 Tm、震動(dòng) Vi、泄漏電流等。根據(jù)傳感器的內(nèi)存大小,傳感器數(shù)據(jù)間隔時(shí)間可以在線(xiàn)設(shè)定,可以每秒取一個(gè)數(shù)據(jù),也可以每分鐘取一個(gè)數(shù)據(jù),根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),在潛油電泵穩(wěn)定工作之前,建議每秒取一個(gè)數(shù)據(jù), 工作穩(wěn)定后的一個(gè)星期內(nèi),設(shè)定成每 5 秒鐘取一個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)星期后設(shè)定每 1 分鐘取一個(gè)數(shù)據(jù)。便于操作對(duì)比和機(jī)組性能分析,一定要在機(jī)組運(yùn)行前后都要取得這些數(shù)據(jù)。
安裝使用情況及效果
潛 油 電 泵 采 油 X 井 應(yīng) 用。 該油 田 在 2015 年 10 月 份 在 區(qū) 塊 的西南部安裝了一口潛油電泵井。機(jī)組安裝之前,數(shù)據(jù)油藏參數(shù)如下:1.34bpd/psi, 油藏壓力 32.3Mpa,預(yù) 產(chǎn) 量 318 方, 泵 掛 深 度 1,900米。 根 據(jù) 這 些 參 數(shù) 潛 油 電 泵 廠(chǎng) 家進(jìn) 行 了 選 井 選 泵, 最 后 確 定 泵 型為 QN55/100+100 級(jí) /200 千 瓦/1,900 伏 /82 安 /1,480 米揚(yáng)程。
安裝完畢后投產(chǎn)成功。機(jī)組在運(yùn)行一段時(shí)間后,由于機(jī)組吸入口壓力持續(xù)下降,液面維持不住,供液能力嚴(yán)重不足,產(chǎn)液量大幅下降,機(jī)組頻繁欠載停機(jī),離心泵效率非常低,只有 30%,而機(jī)組系統(tǒng)效率更底,電機(jī)散熱也得不到保障,造成機(jī)組多次欠載、 過(guò)熱停機(jī)。 經(jīng)過(guò)分析,斷定是提供的產(chǎn)液指數(shù)偏高,油藏壓力過(guò)大, 油井的供液能力被高估,致使選用電泵機(jī)組偏大,這樣電泵機(jī)組長(zhǎng)期在欠載低效狀態(tài)下運(yùn)行,影響機(jī)組壽命。為保障有足夠的井液供電泵機(jī)組抽汲,2015 年 10 月底,加裝了循環(huán)回液裝置。
循環(huán)回液裝置主副油嘴開(kāi)始設(shè)定 為 18/64 英 寸 &16/64 英 寸,運(yùn)行后電機(jī)散熱暫時(shí)沒(méi)有問(wèn)題。同時(shí)整個(gè)機(jī)組的產(chǎn)液量增長(zhǎng),但潛油電泵吸入口壓力卻持續(xù)下降,說(shuō)明產(chǎn)出多,沉沒(méi)度沒(méi)有穩(wěn)定,需要及時(shí) 調(diào) 整。 第 4 天, 主 副 油 嘴 調(diào) 為20/64 英寸 &18/64 英寸,這樣看似主油嘴增加,輸往計(jì)量間的產(chǎn)液量也應(yīng)該增加,但實(shí)際上在變小,這樣返回到油井環(huán)空的液量在增加,液面將有所改善。1 天后,傳感器參數(shù) Pi:1,463psi(10.08Mpa),Pd:3,221psi(22.21Mpa),Ti:78℃,Tm:81℃。這說(shuō)明動(dòng)液面還在持續(xù)下降,而且電機(jī)溫度有小幅升高。
繼續(xù)觀(guān)察 4 天,傳感器讀數(shù)依然顯示出吸入口壓力下降趨勢(shì),還需要進(jìn)一步調(diào)整。第 9 天,主副油嘴 調(diào) 為 22/64 英 寸 &20/64 英寸,傳感器參數(shù)Pi:1,270psi (8.76Mpa) 、Pd:2,930psi(20.21Mpa)、Ti:78℃、Tm:83 ℃, 吸 入 口 的 壓力在接下來(lái)的兩天依然下降,3 天后, 傳 感 器 參 數(shù) 開(kāi) 始 趨 于 平 穩(wěn),第 6 天,傳感器參數(shù) Pi:1,182psi(8.15Mpa)、Pd:2,949psi(20.33Mpa)、Ti:80 ℃、Tm:83℃,雖然電機(jī)溫度較高,但不再出現(xiàn)持續(xù)升高的趨勢(shì),而且吸入口壓力還有所回升,然后趨于穩(wěn)定,說(shuō)明在這種條件下,是潛油電泵系統(tǒng)最佳工作狀態(tài),而且也能達(dá)到潛油電泵機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的目的。
潛油電泵水源 Y 井應(yīng)用
2016年 1 月 份 在 油 田 的 控 制 站 北 部 安裝了一口潛油電泵,用來(lái)作為水源井, 通 過(guò) 已 建 的 地 面 4Mpa 輸 水管線(xiàn)給另外一口注水井注水。在潛油電泵安裝之前,油藏參數(shù)如下:采油指數(shù) 20~40bpd/psi,油藏壓力 20.68Mpa,預(yù)期產(chǎn)量 478~795方,泵掛深度 1,950 米。根據(jù)這些參數(shù)潛油電泵廠(chǎng)家進(jìn)行了選井選泵QN55/237 級(jí) /230 千瓦 /2,185 伏/82 安 /1,280 米揚(yáng)程。油井成功試抽后確認(rèn)潛油電泵性能正常,但電泵運(yùn)行后向水源井注水發(fā)現(xiàn),4Mpa壓力根本無(wú)法將更多水注入到井底,注水量低于 100 桶(16 方)。QN55 型電泵的 3,500 桶(556 方)提液嚴(yán)重受到了限制。潛油電泵機(jī)組無(wú)法在最佳排量范圍內(nèi)進(jìn)行工作,離心泵效率極低,在 10% 以?xún)?nèi)。
重 新 規(guī) 劃 方 案 后, 在 注 水 井安裝了一臺(tái)增壓泵注水,這樣從水源井來(lái)水經(jīng)過(guò)管線(xiàn)后由增壓泵向注水井注水,由于水源井的水藏壓力充足,通過(guò)逐步摸索,在井口控制在 2,500psi(17.2Mpa) 的 壓 力以?xún)?nèi), 2,100 桶(334 方)是該井最佳穩(wěn)定注入量。這樣從水源 Y 井來(lái)水就可以控制在 1,000 桶(159方)。 但 2,100 桶 不 是 水 源 井 潛油電泵機(jī)組的最佳排量,為了保證潛油電泵機(jī)組長(zhǎng)期正常運(yùn)轉(zhuǎn),決定安裝循環(huán)回液裝置。安裝循環(huán)回液裝置后,主副油嘴分別為 56/64 英寸 &40/64 英寸,電泵傳感器參數(shù)為 Pi:3,017psi(20.8MPa)、Pd:3,396psi(23.42Mpa)、Ti:77℃、 Tm:80℃。 根據(jù)試抽結(jié)果,潛油電泵機(jī)組頻率 35 赫茲時(shí),抽水量為 3,500 桶,而在該參數(shù)下,實(shí)際抽水量為 2,264 桶(360 方),用公式(7)計(jì)算抽水量為 2,317桶(368 方),誤差率僅為 3.23%,1,173 桶水回到環(huán)空(186 方)。注 水 一 段 時(shí) 間 之 后 , 發(fā) 現(xiàn)2,264 桶(360 方)注水量以及現(xiàn)有壓力下無(wú)法繼續(xù)注水,調(diào)節(jié)主副油嘴為 64/64 英寸 &48/64 英寸,潛油電泵運(yùn)行頻率保持不變,電泵井 下 傳 感 器 參 數(shù) 為 Pi:3,019psi(20.8Mpa)、Pd:3,235psi( 2 2 . 3 M p a ) 、 T i : 7 8 ℃ 、Tm:81℃,實(shí)際抽水量為 2,119 桶,用理論公式 (7) 2,240 桶 (356 方) ,誤差率僅為5.7%,1,381桶 (219方)水回到環(huán)空。注水井的水量保持穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)大的波動(dòng)。由于一開(kāi)始就能用我們理論進(jìn)行指導(dǎo),整個(gè)調(diào)節(jié)過(guò)程很好的適應(yīng)了注水井水量的要求,而且整個(gè)潛油電泵的運(yùn)行也相對(duì)穩(wěn)定,除了中間有幾次由于注水井高壓注水泵本身冷卻系統(tǒng)導(dǎo)致系統(tǒng)停機(jī)外,整個(gè)過(guò)程水源井潛油泵機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
現(xiàn)場(chǎng)兩口泵抽井是截然不同的兩種情況,一口井作為水源 Y 井,一口用在油藏供液不足 X 油井,油井是油藏?zé)o法供液, 而水井則是水藏充足,注入到注水井量受限,最終兩口潛油電泵井的問(wèn)題一樣,就是潛油電泵的提液能力受限限制,無(wú)法發(fā)揮潛油電泵高效提液的特點(diǎn),循環(huán)回液裝置實(shí)際應(yīng)用很好的解決了這些問(wèn)題。 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際摸索應(yīng)用,理論很好的指導(dǎo)了工作。從 X 井和Y 井潛油電泵機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行看,由于循環(huán)回液裝置按照需要回注流體到油套環(huán)空,優(yōu)化了潛油電泵的排液量, 極大的提高了離心泵效率,取得了令人滿(mǎn)意的效果。